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改造梳棉機提高紗線質量

2012-07-27 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評選   童裝論壇   

關鍵字:紗線

[中國童裝網(wǎng)] 梳棉機有紡紗工序“心臟”之稱,這個工序擔負著除雜、排短絨的主要作用,這些作用能否充分發(fā)揮將直接決定著紗線的成紗結雜的多少,并對紗線的條干均勻度等品質指標有著直接或間接影響;梳棉的自動換筒裝置如果故障頻繁發(fā)生的話,不僅影響正常生產(chǎn)的進行,而且還會加大操作工人和保全保養(yǎng)工人的勞動強度。為了解決這些問題,本期一線交流欄目從改造梳棉機吸落棉方式、改變FA2224型梳棉機刺輥部位工藝等方面著手重點對六安華源紡織有限公司、山東省昌邑海天棉紡集團有限公司的提高生條質量的生產(chǎn)經(jīng)驗進行了介紹。

 

  方法一 改造梳棉機吸落棉方式 為產(chǎn)品質量穩(wěn)定提供條件

 

  南通紡織職業(yè)技術學院 劉梅城

 

  在A186系列梳棉機中,其落棉收集系統(tǒng)的傳統(tǒng)設計是在梳棉機后車肚地下挖一個集棉斗,通過地下除塵通道,把梳棉機的落棉吸人除塵系統(tǒng)。這種除塵系統(tǒng)的設計,地面上很整潔,但是地下施工量很大,施工周期長,同時存在風阻、風耗較大導致能源消耗的問題,這種下吸式最大的缺陷是:由于地下風道表面比較粗糙,及易掛花,風道表面阻力較大;由于地下支風道較狹窄,不便于清掃;風道表面掛花、底部積塵嚴重,安排人工清掏工作量大,也不徹底,成為重大的安全隱患。

 

  針對下吸式吸落棉系統(tǒng)存在的不足,目前部分企業(yè)在進行梳棉機除塵技術改造的過程中,把下吸式吸落棉系統(tǒng)改造為地上吸落棉方式(簡稱上吸式吸落棉系統(tǒng))。采用上吸式除系統(tǒng)的優(yōu)點,在安裝上表現(xiàn)最明顯,首先是安裝非常方便,不需要在地下進行大量施工,節(jié)省時間,經(jīng)濟效益明顯,方便調節(jié)、檢查方便,在新型高產(chǎn)高速梳棉機中得以廣泛采用。

 

  為了解決即不要對地面進行開挖又可以實現(xiàn)上吸式除塵方案,我們設計了一種梳棉機后車肚集棉斗,成功的解決了這個問題,取得了良好的效果。該集棉斗可以安裝在A186系列的梳棉機刺輥下方,后車肚的位置,主要把除塵刀、小漏底處的落棉收集起來,通過風道順利吸走。在安裝集棉斗后,由于要安裝風管,后車肚一側的檢查門就不能安裝。在安裝集棉斗后,梳棉機的另外二個吸點可以通過支風口接人風道,也可以在集棉斗風管出口處設計一個一分三的集成風管,把另外二個吸點接人集成風管后再通過總風管吸走。由于后車肚采用自制的集棉斗后,吸口與刺輥下表面的距離比原來縮斷了很多,其密封性與采用地下棉斗相比明顯改善,風速明顯加大,在相同風量下后車肚的負壓提高很多,基本杜絕了除塵刀掛花、小漏底糊化的現(xiàn)象,梳棉棉網(wǎng)清晰度提高,生條結雜含量下降,改善了成紗質量。

 

  方法二 調節(jié)FA209A型梳棉機換筒裝置

 

  解決自動換筒故障

 

  福建龍巖成冠紡織有限公司 李大崗 李雪剛 

 

  FA209A型梳棉機配備的直線式自動換簡裝置由供氣系統(tǒng)、調節(jié)閥、電磁閥和連桿機構等組成,實際生產(chǎn)中該裝置易出現(xiàn)故障,現(xiàn)將其調節(jié)要點總結如下。

 

  送筒不到位或送筒推力過大,可調節(jié)送筒調節(jié)閥,必要時可對復位調節(jié)閥連調。送筒調節(jié)閥的調節(jié)對復位有影響,因復位時送筒調節(jié)閥要排氣,故當調小時復位速度變慢,調大時復位速度變快。送筒調節(jié)閥在立柱底部,如送筒無力則逆時針旋轉調節(jié)螺栓,如推力過大則順時針旋轉調節(jié)螺栓,每次旋轉一圈為宜,然后開啟總閥門,反復試驗直到達到要求。復位不到位或復位沖擊力過大時,可調節(jié)腳踏板下復位調節(jié)閥。如復位無力則逆時針旋轉調節(jié)螺栓,如沖擊力過大則順時針旋轉調節(jié)螺栓,必要時也可對送筒調節(jié)閥連調。

 

  夾條器的調節(jié)由氣流調節(jié)和氣缸底部支點位置調節(jié)組成。如夾條器夾不緊或夾緊生條時沖擊力過大,可調節(jié)氣缸上部夾緊調節(jié)閥,夾不緊則逆時針旋轉調節(jié)螺栓,增加氣量,而沖擊力過大則順時針旋轉調節(jié)螺栓,減少氣量。

 

  不能復位則逆時針旋轉調節(jié)螺栓,增加氣量,復位沖擊力大則順時針旋轉調節(jié)螺栓,減少氣量,必要時可對兩個調節(jié)閥進行連調。在氣流調節(jié)不能達到要求的情況下可檢查氣缸下部的支點位置,現(xiàn)夾不緊現(xiàn)象時,將支點固定板下移,降低氣缸動程的最遠點高度;如不能完全復位則向上移,有必要也可調節(jié)角度。

 

  拉斷器調節(jié)不到位會造成拉不斷生條、拉斷沖擊力過大、復位不到位和復位沖擊力過大等故障。不能拉斷或拉斷沖擊力過大,可調節(jié)氣缸的右側拉斷調節(jié)閥,拉不斷則逆時針旋轉調節(jié)螺栓,增加氣量;沖擊力過大,則順時針旋轉調節(jié)螺栓,減少氣量。不能復位或復位沖擊力過大,則調節(jié)氣缸的左側拉斷調節(jié)閥,逆時針旋轉調節(jié)螺栓增加氣量;順時針旋轉調節(jié)螺栓減少氣量。以上兩閥必要時也可進行連調。

 

  方法三 改變FA2224型梳棉機刺輥部位工藝

 

  增加除雜效率

 

  山東省昌邑海天棉紡集團有限公司 馬浩彩 謝召剛

 

  FA2224型梳棉機是在FA221B型梳棉機基礎上設計的棉卷喂入式梳棉機,刺輥下安裝的分梳板增強了對纖維束的開松能力,錫林前后各有4根固定蓋板,且前后均裝有棉網(wǎng)清潔器,增加了梳理面積,增強了梳棉機的分梳和排除短絨的能力。

 

  回轉蓋板逆轉,并采用0.56毫米的小踵趾差,有利于分梳、混和和排雜。在剝棉羅拉上方安裝了單獨電機傳動的高速安全清潔輥。道夫采用變頻裝置,出條速度可達200米/分鐘。該設備綜合性能較好,但是在紡制低級棉或細小雜質較多的原棉時,除雜效率不是很理想。經(jīng)分析,其原因主要有以下幾個方面:刺輥下預分梳板位置恰好處于刺輥下的第二落雜區(qū)處,使第二落雜區(qū)長度僅為5毫米~19毫米,第三落雜區(qū)長度僅為6毫米~10毫米,且小漏底為無網(wǎng)眼的弧形光板,不能有效地排除小漏底處的塵屑和短絨;刺輥高速回轉的氣流也不能有效地得到釋放,會沖入刺輥罩殼內及錫林后罩板內,易造成給棉板分梳區(qū)上棉層和錫林后罩板內的纖維紊亂,表現(xiàn)為車肚落白。雖然梳棉機分梳能力增強了,但是除雜效率卻下降了,特別是在紡制低級棉或細小雜質較多的原棉時尤為顯著,為此我們對刺輥部位進行了改造。

 

  用帶網(wǎng)眼的短弦長小漏底取代原三角形光板小漏底,取消原刺輥下的分梳板,并對機框做適當調整,以便安裝一組AFT204型分梳板,刺輥后下方安裝一可調節(jié)位置和角度的除塵刀。改造后刺輥下第一落雜區(qū)長度在45毫米~58毫米,第二落雜區(qū)長度在52毫米~64毫米,第三落雜區(qū)長度在6毫米~15毫米。改造后增大了落雜區(qū),尤其是增加了第二落雜區(qū),對清除細小雜質和塵屑較有利,可以滿足低級棉或細小雜質較多的原棉紡制中的除雜要求。

 

  經(jīng)測試,改造后總除雜效率可以達到93%,落棉含雜率可以達到32%,后車肚除雜效率可以達到75%。在棉卷含雜率為0.8%的情況下,生條含雜率僅為0.05%,從而保證了生條質量,取得了良好效果。

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  • 新聞來源:中國童裝網(wǎng)   本站整理編輯:舍瓦
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